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10月9日03:36,江阴火电厂#2机因锅炉蒸汽管道泄漏,被迫降出力MW。10月9日09:19,#2机因省煤器泄漏被迫停机。10月11日23:03,恢复并网。
注:选自《福建省电力安全监管简报》年第19、20期
#2机高压省煤器泄漏抢修案例
年1月13日,#2机组启动运行发现余热锅炉炉底多处漏水,初步判断为炉内第五模块管屏泄漏。本次设备缺陷是#2机后的首个缺陷,公司领导高度重视,要求以最快的速度处理好炉管泄漏问题。随即设备部迅速筹划抢修工作。
1月13日20点30分#2机组停运,抢修队伍第一时间开出#2炉管泄漏的工作票,并打开锅炉人孔门加速炉膛降温,从锅炉人孔门外初步判断泄漏位置是高压2级省煤器。
1月15日0点,经过一天多的冷却,炉膛内温度降至50℃以下,经过技术交底和安全交底后,抢修队伍快速在高压二级省煤器位置搭好脚手架,随即开始清理炉管鳍片和割管工作。
1月16日2点,在割管后的上水查漏后,准确查出是高压2级省煤器左侧(顺气流方向)第二屏第一排的一根管道泄漏,经检查基本确认本次管屏泄漏是厂家原材料问题。抢修小组定位泄漏点后马上开始最后的割管、对管、焊接工作。
1月17日5点,处理高压2级省煤器炉管泄漏切下的6根炉管全部焊接及焊缝探伤完成,锅炉上水检查无泄漏。
1月17日6点54分,中调同意#2机组投入备用。至此,历时55小时的#2机高压省煤器泄漏抢修工作顺利完成。
1月21日7点,#2机组启动运行,高压省煤器管道建立压力后无泄漏。此次启机运行有效检验了高压省煤器泄漏抢修的质量。
在抢修期间,相关专业人员24小时轮流值班,争分夺秒地与安信人员一起进行抢修工作。#2机高压省煤器泄漏抢修工作顺利、高效的完成,不但体现了我公司员工过硬的技术本领,更体现了公司各专业间的协调与配合。
锅炉四管问题
在我国大中型火力发电厂中,锅炉事故约占全厂事故的70%左右,而“四管”(省煤器,水冷壁,过热器,再热器)泄漏在锅炉事故中出现最多,约占锅炉事故的60%-70%。由此可见认真做好防止锅炉“四管”泄漏和爆破的工作,对减少机组非计划停运次数和提高设备健康水平将是十分关键的,下面简要分析引起锅炉“四管”泄漏,爆破的原因,制定预防“四管”泄漏和事故处理的技术措施。
锅炉四管泄漏原因
造成锅炉四管泄漏或爆破的常见的原因主要有:管材本身存在缺陷或运行年久,管材老化,焊接质量不良,管内结垢或被异物堵塞,管壁腐蚀或高温烟气冲刷,飞灰磨损等原因造成管壁减薄,管壁由于冷却条件恶化发生的短期大幅度超温或长期过热超温,受热面设计或安装不合理,运行操作不当等。
如何做好四管泄爆的预防措施呢?小编认为主要分为以下两个部分:
一:实际操作方面
1.各值当班期间要认真做好锅炉的运行工况监视调整,认真记录锅炉运行参数,发现异常及时调整,汇报。
2.各值要认真做好给水流量、减温水流量与主汽流量之差对比分析,班中要一直
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